Methoden zur Verbesserung der Standby -Effizienz bei der Umstellung des Netzteils

Apr 02, 2025

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Methoden zur Verbesserung der Standby -Effizienz bei der Umstellung des Netzteils

 

Startup abschneiden
Für die Flyback -Stromversorgung wird der Steuerchip nach dem Start von der Hilfswicklung angetrieben, und der Spannungsabfall über den Startwiderstand beträgt etwa 300 V. Unter der Annahme, dass der Startwiderstandswert 47k Ω beträgt, beträgt der Stromverbrauch fast 2 W. Um den Standby -Effizienz zu verbessern, muss der Widerstandskanal nach dem Start abgeschnitten werden. Topswitch, ICE2DS02G verfügt über eine dedizierte Startkreis, die den Widerstand nach dem Start ausschalten kann. Wenn der Controller keinen dedizierten Startkreis hat, kann ein Kondensator auch in Reihe mit dem Startwiderstand angeschlossen werden, und die Verluste nach dem Start können nach und nach auf Null abnehmen. Der Nachteil besteht darin, dass die Stromversorgung nicht automatisch neu gestartet werden kann und die Schaltung erst nach dem Trennen der Eingangsspannung und dem Entladen des Kondensators neu gestartet werden kann.


Taktfrequenz reduzieren
Die Taktfrequenz kann reibungslos abnehmen oder plötzlich abnehmen. Eine glatte Abstammung bezieht sich auf die lineare Abnahme der Taktfrequenz, die durch ein bestimmtes Modul erzielt wird, wenn das Rückkopplung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.


Arbeitsmodus wechseln
Um die im Hochfrequenzmodus arbeitenden Stromversorgungsversorgungen zu wechseln, kann das Umschalten in den Niederfrequenzmodus während des Standby-Unternehmens Standby-Verluste reduzieren. Zum Beispiel können für quasi Resonanzschaltnetzmittel (Betrieb bei Frequenzen von mehreren hundert kHz bis zu mehreren MHz) während des Standby-Unternehmens-Kontrollmodus des niedrigen Frequenzpuls-Breitenmodulationsmodus (Zehns von KHz) umstellen. Der IRIS40XX -Chip verbessert den Standby -Effizienz durch Umschalten zwischen QR und PWM. Wenn sich die Stromversorgung in Lichtlast und Standby -Modus befindet, ist die Hilfswickelspannung niedrig, Q1 wird ausgeschaltet und das Resonanzsignal kann nicht an den FB -Anschluss übertragen werden. Die FB -Spannung ist weniger als eine Schwellenspannung im Chip, und der Quasi -Resonanzmodus kann nicht ausgelöst werden. Die Schaltung arbeitet dann in einem Steuermodus mit niedrigerer Frequenz -Impulsbreite. 2. PWM → PFM zum Schalten von Netzteilen, die im PWM-Modus bei Nennleistung betrieben werden, kann der Standby-Effizienz auch verbessert werden, indem Sie in den PFM-Modus wechseln, mit einer festen Abkleidung und einer angepassten Abbindung. Je niedriger die Last, desto länger die Ausbaus für die Zeit und desto niedriger die Betriebsfrequenz. Tragen Sie das Standby -Signal auf seinen PW/Pin an. Unter den Nennlastbedingungen befindet sich dieser Stift auf einem hohen Niveau und die Schaltung arbeitet im PWM -Modus. Wenn die Last unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, wird dieser Stift auf einem niedrigen Niveau gezogen und die Schaltung arbeitet im PFM -Modus. Durch das Umschalten zwischen PWM und PFM wird die Leistungseffizienz bei Lichtlast und Standby -Zuständen verbessert. Durch die Reduzierung der Taktfrequenz- und Schaltbetriebsmodi kann die Standby -Betriebsfrequenz gesenkt werden, der Standby -Effizienz kann verbessert werden und der Controller kann kontinuierlich ausgeführt werden. Der Ausgang kann während des gesamten Lastbereichs ordnungsgemäß eingestellt werden. Auch wenn die Last von Null auf Volllast steigt, kann sie schnell reagieren und umgekehrt. Der Ausgangsspannungsabfall und das Überschwingen werden beide innerhalb des zulässigen Bereichs gehalten.

 

60V 5A Bench Source

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