Was kann man tun, um das Problem der zu hohen Strahlung in Schaltnetzteilen zu beheben?
Das Schaltnetzteil weist eine hohe Spannungs- und Stromschwankungsrate auf, was zu einer hohen Störintensität führt; Die Störquellen konzentrieren sich hauptsächlich auf den Zeitraum des Einschaltens sowie auf den damit verbundenen Kühlkörper und Hochpegeltransformator, und die Position der Störquelle im digitalen Schaltkreis ist relativ klar; Die Schaltfrequenz ist nicht hoch (von mehreren zehn Kilohertz bis zu mehreren Megahertz) und die Hauptstörungen sind leitungsgebundene Störungen und Nahfeldstörungen.
Innerhalb von 1 MHz:
Basiert hauptsächlich auf Gegentaktstörungen. 1. Erhöhen Sie die elektrische Kapazität von X; 2. Gegentaktinduktivität hinzufügen; 3. Kleine Stromquellen können mit PI-Filtern verarbeitet werden (es wird empfohlen, größere Elektrolytkondensatoren in der Nähe von Transformatoren zu wählen).
1M-5MHz:
Gleichtaktmischung im Differenzmodus, wobei der Eingang und eine Reihe von X-Kondensatoren verwendet werden, um Differenzstörungen herauszufiltern und zu analysieren, welche Störungen den Standard überschreiten, und sie zu beheben;
5 MHz:
Das Obige konzentriert sich hauptsächlich auf Co-Touch-Interferenzen und verwendet die Methode zur Unterdrückung von Co-Touch. Bei geerdetem Gehäuse führt die Verwendung eines Magnetrings für 2 Windungen am Erdungskabel zu einer erheblichen Dämpfung von Störungen über 10 MHz (didiu 2006); Für 25-30MHz ist es möglich, die Y-Kapazität zur Erde zu erhöhen, eine Kupferhaut außerhalb des Transformators zu wickeln, das PCB-LAYOUT zu ändern und einen kleinen Magnetring mit einer Doppeldrahtwicklung vor der Ausgangsleitung anzuschließen. mit mindestens 10 Windungen und installieren Sie einen RC-Filter an beiden Enden der Ausgangsgleichrichterröhre.
1M-5MHZ:
Bei der Gleichtaktmischung im Differenzmodus wird eine Reihe von X-Kondensatoren verwendet, die am Eingangsende parallel geschaltet sind, um Differenzmodusstörungen herauszufiltern und zu analysieren, welche Art von Störung über den Standard hinausgeht, und diese zu beheben. 1. Bei Differenzmodusstörungen, die über den Standard hinausgehen, kann die X-Kapazität angepasst werden, indem eine Differenzmodusinduktivität hinzugefügt und die Differenzmodusinduktivität angepasst wird. 2. Bei Gleichtaktstörungen, die über den Standard hinausgehen, können Gleichtaktinduktivitäten hinzugefügt und eine angemessene Induktivität ausgewählt werden, um sie zu unterdrücken. 3. Die Eigenschaften der Gleichrichterdiode können auch geändert werden, um ein Paar schneller Dioden wie FR107 und ein Paar gewöhnlicher Gleichrichterdioden 1N4007 zu verarbeiten.
Über 5 MHz:
Konzentriert sich hauptsächlich auf Co-Touch-Interferenzen und übernimmt die Methode zur Unterdrückung von Co-Touch.
Bei geerdetem Gehäuse führt die Verwendung eines Magnetrings in Reihe für 2-3 Windungen am Erdungskabel zu einer erheblichen Dämpfung von Störungen über 10 MHz; Sie können die Kupferfolie fest auf den Eisenkern des Transformators kleben, sodass die Schleife der Kupferfolie geschlossen ist. Behandeln Sie die Größe des Absorptionskreises der Back-End-Ausgangsgleichrichterröhre und die Parallelkapazität des primären großen Stromkreises.
Für 20 M-30MHz:
1. Für einen Produkttyp kann die Y2-Kapazität an Masse angepasst oder die Position der Y2-Kapazität geändert werden.
2. Passen Sie die Position des Y1-Kondensators und die Parameterwerte zwischen der Primär- und Sekundärseite an.
3. Wickeln Sie Kupferfolie außerhalb des Transformators ein. Fügen Sie der innersten Schicht des Transformators eine Abschirmschicht hinzu. Passen Sie die Anordnung jeder Wicklung des Transformators an.
4. PCB-Layout ändern;
5. Schließen Sie eine kleine Gleichtaktinduktivität mit zwei parallelen Drähten vor der Ausgangsleitung an.
6. RC-Filter an beiden Enden der Ausgangsgleichrichterröhre parallel anschließen und angemessene Parameter anpassen;
7. Fügen Sie BEADCORE zwischen Transformator und MOSFET hinzu.
8. Fügen Sie einen kleinen Kondensator zum Eingangsspannungsstift des Transformators hinzu.
9. Es ist möglich, den MOS-Antriebswiderstand zu erhöhen.
30M-50MHz:
1. Es wird im Allgemeinen durch das schnelle Öffnen und Schließen von MOS-Röhren verursacht, das durch Erhöhen des MOS-Antriebswiderstands gelöst werden kann, indem langsame Röhren 1N4007 für RCD-Pufferschaltungen und langsame Röhren 1N4007 für die VCC-Versorgungsspannung verwendet werden.
2. Die RCD-Pufferschaltung verwendet einen langsamen Transistor 1N4007;
3. Verwenden Sie die langsame Röhre 1N4007, um die VCC-Versorgungsspannung zu lösen.
4. Alternativ kann das vordere Ende der Ausgangsleitung mit einer kleinen Gleichtaktinduktivität in Reihe geschaltet werden, die mit zwei Drähten parallel gewickelt ist;
5. Schließen Sie einen kleinen Absorptionskreis parallel zum DS-Pin des MOSFET an.
6. Fügen Sie BEADCORE zwischen Transformator und MOSFET hinzu.
7. Fügen Sie einen kleinen Kondensator zum Eingangsspannungsstift des Transformators hinzu;
Beim PCB-Layout sollte die Schaltungsschleife aus großen Elektrolytkondensatoren, Transformatoren und MOS so klein wie möglich sein;
9. Die Schaltungsschleife bestehend aus Transformatoren, Ausgangsdioden und Ausgangs-Flachwellen-Elektrolytkondensatoren sollte so klein wie möglich sein.
